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煤化工信息网
快讯:
合成氨项目
总投资6.7亿元 惠州石化二期E-GAS煤气化制氢新增2台多喷嘴气化炉环评公示(附现有煤制氢装置介绍
作者:化小北 来源:煤化工信息网 浏览次数:1592次 更新时间:2022-05-10

惠州石化二期配套制氢设施优化改造项目即将启动建设。据悉,该项目总投资估算为 6.768亿元,其中环保投资为8345.07 万元。惠州市生态环境局20225月对惠州石化二期配套制氢设施优化改造项目进行受理公示。

中海油惠州石化新增气化炉于20215月与惠生工程签订EPC总承包合同。气化炉由兰石重装制造。

惠州炼化二期E-GAS煤气化制氢装置自20188月投产以来,由于系统频繁堵塞,按照设计工况运行存在安全风险,气化炉只能实现111检修切换运行,供应氢气和合成气的量只能达到原设计的一半,严重影响炼油区用氢装置的长期稳定运行,并且频繁开停车导致大量水煤气直接排放至火炬,造成污染物排放量增加。


为解决上述问题,中海油惠州石化计划增加2台多喷嘴水煤浆气化炉,11备运行,将现有3E-gas制氢设备由21备调整为111检修,并对配套设施进行适应性改造。

改造完成后,煤气化制氢装置的操作模式优化为221检修,保持氢气及合成气生产规模与原二期变更环评的设计规模一致,即年产氢气15.14万吨,合成气11.90万吨。煤气化装置设计规模不变,煤炭消耗量减少。煤气化下游相关的低温甲醇洗、酸性水汽提、硫磺回收等装置均不发生变化,进出物料和设计规模均不做改造和变动。

新建内容主要包括多喷嘴气化装置、渣水处理、污水除硬、渣棚及10kV变电所。

为充分利用新增多喷嘴气化炉水煤气的热能,配套建设热回收一套,可副产0.4MPa低压蒸汽64.0t/h,送蒸汽管网使用。E-gas气化炉变为111检修后,热回收产超高压蒸汽减少50%

据悉,惠州大亚湾经济技术开发区在 2003 年规划建设了石油化学工业区,该石油化学工业区是广东省 5 个石化基地之一,也是国家重点建设的七大石化产业基地之一。惠州石化二期配套制氢设施优化改造项目的建设单位为中海油惠州石化有限公司(以下称“中海油惠州石化”),环评单位为青岛欧赛斯环境与安全技术有限责任公司。项目选址位于惠州市大亚湾 D1 地块中海油惠州石化现有工程预留地内,不新增用地。

惠州石化二期现有煤制氢装置介绍

中海油惠州炼化二期煤制氢采用美国CBI公司的E-Gas水煤浆加压气化技术,生产15万吨/年氢气和11.76万吨/年羰基合成气。氢气供炼厂加氢装置使用,合成气供丁辛醇装置使用。2018年投运。根据公示的制氢设施优化改造环评信息,各工序情况如下。

气化

惠州炼化二期E-GAS煤气化制氢采用美国CBI公司的E-Gas水煤浆加压气化技术,设有3台(21备)气化炉,有效气规模26.4m3/h。主要原料为神府煤。煤气化单元以煤、水和氧气为原料,通过部分氧化工艺生产合成气。合成气洗涤后,送往制氢下游单元。少量气化炉1段下部抽出的合成气在气化单元内经文丘里和环流洗涤塔洗涤后,送到抽出气预处理单元再次洗涤并冷却。

变换

采用低水气比耐硫变换工艺生产符合CO浓度要求的高氢含量合成气。包括合成气变质部分和低温热回收部分。处理原料合成气445498m3/h(湿基),主要产品为44.5×104m3/h变换气。

低温甲醇洗

采用鲁奇低温甲醇洗工艺。主要包括变换气吸收、非变换气吸收、预洗液闪蒸、硫化氢闪蒸、二氧化碳闪蒸及富甲醇液热再生部分。处理变换气424005m3/h,非变换气20995m3/h

变压吸附

设计产氢规模为年产纯度99.9%的工业氢15.14万吨。采用PSA法提纯,以净化变换气为原料,生产高纯氢气。提纯后的尾气,经压缩机升压后送往全厂燃料气管网。包括PSA提纯、尾气压缩、净化未变换气配氢部分。

制冷

项目冷冻站采用丙烯制冷技术,为酸性气脱除单元提供冷量。设计提供冷量7400 kW。装置由丙烯压缩和丙烯冷凝冷却结成。

酸性水汽提装置

装置设计规模为80/时处理煤气化洗涤塔排出的酸性水汽提(系列一)和90/时处理工艺冷凝水、耐硫变换、低温甲醇洗来的酸性水汽提(系列二)。系列一和系列二均采用单塔低压全吹出工艺。酸性气送硫磺回收,净化水送至污水处理场,不回用。

硫磺回收

设计规模为3万吨/年,正常操作工况硫磺产量为1.2万吨/年。制硫部分采用一级热反应+两级催化转化反应的改良CLAUS工艺。尾气焚烧采用热焚烧工艺,烟气采用SCR脱硝;离子液吸收部分采用离子液脱除烟气中的二氧化硫。包括制硫、尾气焚烧、液硫脱气及装车、离子液吸收及公用工程等。