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新材料
6万吨聚丙烯装置升级改造项目一次开车成功
作者:化小北 来源:煤化工信息网 浏览次数:1002次 更新时间:2023-04-03

324日,巴陵石油化工有限责任公司橡胶部年产6万吨聚丙烯SPG装置升级改造后全流程一次开车成功,产出合格聚丙烯。截至328日,新装置已生产聚丙烯近400吨,日产量70多吨,运行平稳。


该装置升级改造项目充分利旧现有设备,采用SPGII(第二代丙烯液相本体与卧式釜气相本体组合式连续聚合)绿色环保工艺技术,202111月开工,20225月完成主框架建设,开始设备管道安装。

较原聚丙烯装置采用的小本体聚合工艺,新聚丙烯装置整体自动化水平大幅提高,具备连续化生产能力,产品质量稳定,产品牌号切换灵活,产品熔融指数覆盖国内聚丙烯的均聚牌号,可作为医用热塑橡胶SEBS(氢化苯乙烯/丁二烯嵌段共聚物)共混粒料生产提供原料,助力产品链的延伸和新牌号开发;促进节能降耗,每吨聚丙烯生产所需氮气单耗下降约20立方米、丙烯单耗下降约5千克、仪表风单耗下降约90立方米,每年可减排工业水约4.6万吨;采用自动化流水线包装,有效降低劳动强度和人工成本,提升安全保障。

225日装置试车的基础上,巴陵石化橡胶部进一步整改消缺,优化工艺流程,调整设备参数,320日具备开车条件,21日正式引入丙烯建立循环,24日投入催化剂,当天实现连续生产。