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煤化工信息网
快讯:
煤(甲醇)制烯烃项目
全国第二套“4+1”塔三效甲醇精馏装置改造项目”一次性开车成功,年增效益3500万元!
作者:CCIIN 来源:煤化工信息网 浏览次数:1355次 更新时间:2019-10-17

2019年9月12日,兖矿集团国宏化工有限责任公司(以下简称“国宏公司”)65万吨甲醇精馏系统具备开车条件,并于当晚正式投料生产。经过三天的系统调试,于9月15日晚整套装置投入稳定运行,且产出合格精甲醇!该项目采用了天津市创举科技股份有限公司(以下简称“创举公司”)的甲醇三效精馏工艺包技术。


工艺包技术介绍

甲醇三效精馏工艺技术是原双效精馏技术的延伸,主体设备包括加压、常压、负压或高压、中压、常压三个塔,是由前一个塔塔顶气相作为后一个塔再沸器的热源,比原双效精馏技术多了一效,可进一步节能,吨甲醇的蒸汽耗量可以由双效的1.1~1.2降低到0.8~0.9,而且产品质量高。该流程具有技术可靠、处理能力大、产品质量高、吨甲醇蒸汽耗量低等优点。


改造目的及要求

国宏公司甲醇精馏装置采用“3+1”塔流程,设计产能1500吨,实际产能达到2100吨,精醇中乙醇含量偏高,约1000ppm,不能满足下游客户的需求。装置吨甲醇耗蒸汽约1.2吨,能耗较高。由于回收塔回流槽甲醇因乙醇含量过高而导致无法回收利用,精馏装置回收率偏低。

采用创举公司的甲醇三效精馏工艺包技术,对现有装置进行提质增效改造。达到日产甲醇2300吨,产品甲醇乙醇含量降至100ppm以下,吨甲醇蒸汽消耗降至0.9吨以下。


改造方案

在原有工艺流程不做大调整的前提下,新增高压塔、回收塔,即由改造前的“3+1”双效精馏改为“4+1”三效精馏,达到提质增效的目的。


开车运行指标

该套“五塔三效”甲醇精馏装置正常运行后达到精甲醇性能指标如下:

精甲醇中乙醇含量比改造前大大降低,达到工艺包设计要求;

精馏系统的吨精醇蒸汽消耗(1.0MPa 蒸汽热值核算)达到0.85t以下;

日精醇产量由改造前的2100吨提高到2300吨;

甲醇收率大大提高。


经济效益分析


节约蒸汽

节约蒸汽:(1.2-0.85)*2300*330=26.565万吨/年。

吨蒸汽按100元计,年新增效益约26.565*100=2656.52万元

甲醇回收率高

回收塔改造后,甲醇回收率进一步提高,每天增产甲醇10吨。

精醇与杂醇差价600元,年增效益10*330*600=198万元。

装置处理能力增强

通过升级改造,装置处理能力由2100万吨增加到2300万吨,每年多产精醇(2300-2100)*330=6.6万吨。

生产一吨甲醇效益按100元计,年新增效益约6.6*100=660万元。

通过此次改造,国宏公司年增经济效益共计约3514.52万元,不到10个月即可回收投资。(乙醇含量的大大降低产生的提质效益忽略不计)。