9月15日12时至9月18日18时,陕西神木煤化工东鑫垣公司用78小时完成了停车更换4号高压换热器抢修,产出合格油品,再创下行业最快抢修纪录。
加氢装置4号高压换热器发生内漏,油品质量及安全生产受到威胁。东鑫垣公司尝试紧固螺栓无效后,9月15日12时加氢装置停车检修。
“停工柴油进量由20吨/小时提升到35吨/小时”;“反应系统床层温度达到315℃,启动两台新氢压缩机提供循环氢全力吹扫”;“温度260℃、压力8MPa,保持2小时。”;“装置温度降至110℃,开始氮气置换。”一个个指令连珠炮式地从制油分厂中控室发出,加氢装置停车仅用36小时,创下该车间一个操作记录。
9月17日0点,4号高压换热器具备更换条件,东鑫垣公司加氢装置灯光璀璨、人头攒动。“压力降至0.5MPa,开始松螺栓口。”此次检修未给螺栓解口留单独时间,在系统降温降压过程中,检修人员同步松螺栓。“改变隔离方法,加装2块盲板即可满足安全需求。”随着系统置换完成,解口、盲板加装随即完成,这个环节省了8个小时。
为了防止氢脆现象发生,氢气进入系统后,不能立即升压气密,必须先升温后升压,并且同步进行气密。此时距离反应器停车降温仅过去7个多小时,床层温度刚降至60℃,为开车升温节约了不少时间。当晚21点,加氢系统升温完成,装置进行氢气升压气密。
9月18日凌晨3点,13.5MPa氢气气密合格,开始引开工油进系统。7点10分,焦化装置产出的混合油引入加氢装置。当日下午18时,距离停车78小时后,加氢装置再次产出合格轻质化煤焦油。