11月中旬,东鑫垣公司新增8号煤气压缩机(以下简称:672)成功并入系统,当前处于备机状态。新增7号煤气压缩机基本就位,预计11月底单机试车。
该公司技术部部长高玉安介绍说,当兰炭装置产能由1.2Mt/a增至1.8Mt/a,煤气产量峰值可达180000m³/h。按照单台672打气量25000m³/h计算,6台全开也不能满足生产需求,所以东鑫垣决定新增两台煤气压缩机。他进一步阐述说,672是煤气压缩机的编号,从工艺角度叫它煤气压缩机,从设备结构称其为双螺杆压缩机。
“基于备件互用、操作熟悉、运行较可靠的考虑,此次新增672与原6台构造基本一致,都由上海大隆机器厂制造。根据原设备使用经验,新设备采用通轴式转子,优化了消音、喷水系统,有效降低噪音和出口气体温度。”该公司机电部副部长杜曼军对设备和安装进行了一番介绍,此次新增两台672的设备、电气、仪表安装全部由东鑫垣人自己干,为企业节约了一笔可观的机电安装费用。
该公司制油分厂技术顾问宋育昭说,原672采用三段式转子,生产实践中发现其易弯易变形。新672的通轴采用一根材料制作,整体性好、强度高。此前,制油分厂检修队伍已将原4台672由三段式转子更换为通轴式转子,使用周期延长,运行稳定性显著提高。
据了解,672配套电机额定功率3650kw,是东鑫垣耗电量最大的单机设备。该公司生产部主任工程师王杰告诉笔者,672采用双螺杆结构,内部两转子重逾2吨,故配套电机功率高,启动电流约1200A。为应对大启机电流造成的电网波动和电压下降,东鑫垣采取修改保护定值、投运10KV电容补偿的举措,增强电网抵抗力,成功启动第7台672,使其顺利完成带压空气试车。