中安联合煤气化装置SE-东方炉运行创造新记录!
作者:化小北 来源:煤化工信息网 浏览次数:2270次 更新时间:2020-12-09
截至2020年12月7日,中安联合煤气化装置SE东方炉已实现单炉A级连续运行180天,创造了该类煤气化炉连续运行新记录。今年8月,创造了单炉B级连续运行225天的纪录。
中安一体化项目采用SE-II东方炉(7台,单台日处理煤1500吨级,这是SE东方炉1500吨级的首次工业应用),宽温耐硫变换,低温甲醇洗净化,德国鲁奇低压甲醇合成,建设170万吨煤制甲醇及烯烃和衍生产品。2019年7月投产。
中安联合煤气化装置采用中国石化专有的粉煤气化技术,是中国石化有自主知识产权的SE-东方炉首次大规模工业化应用。通过采取一系列扎实有效的措施,制约SE-东方炉稳定运行的制约因素被逐步消除,单炉不断刷新连续运行记录,为行业新投产运行气化炉稳定运行树立了标杆。
中安联合煤化一体化项目投运后,对出现的问题进行攻关。优化调整各部水冷壁通量,提高下锥管水冷壁流速,消除了下锥管水冷壁频繁损坏的重大隐患。今年以来已经进行了16台次气化炉检修,针对气化炉内部检修情况复杂、风险高、检修周期长的实际,强化直接作业安全管理。
实施文丘里混合器改造,解决积灰堵塞造成合成气压降高、影响装置高负荷运行的问题。改造洗涤塔内部,解决合成气带灰影响下游装置脱灰槽堵灰造成系统压降高的问题。针对气化6系列出现粉煤中有渣块造成煤线堵塞引起6#炉被迫停车,对粉煤纤维分离器实施改造,尽可能避免因异物堵塞煤阀、烧嘴,造成煤线跳车。
中安煤化在生产中还严格安环底线,高效高质检修,优化工艺操作。初步形成了标准化的气化炉检修模式,通过气化炉检修消缺工序的优化,平均单台炉检修周期缩短2天,基本保证了气化炉5开1备1检修,气化炉检修质量大幅提升,全部实现检修后一次开车成功,为气化炉长周期运行打下坚实基础。
气化装置的长周期稳定运行,标志着SE粉煤气化技术首次实现了高灰分高灰熔点“淮南煤”作为化工原料煤的成功应用。