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山西焦化集团炭黑厂高质量发展纪实
作者:CCIIN 来源:山西焦化集团 浏览次数:2632次 更新时间:2019-05-31

炭黑厂高质量发展纪实


       没有固定指标参照,没有成熟的经验可以借鉴,13年来,炭黑厂发展步履维艰,困难重重,但炭黑人不畏困难,艰难跋涉,顽强拼搏,在自主摸索中,趟出了一条适应炭黑发展的新路:炭黑系统运行平稳,产量逐年增加,现场环境大为改观,为公司建企50周年交上了一份满意答卷。


从零起步实现大跨越


       生产系统安全稳定长周期运行是企业经济效益的保证。2004年炭黑厂开始基建,2005年投入生产,因设计缺陷等问题,制约着炭黑厂的正常开车。

       没有技术支撑,缺少专业人才,炭黑生产成为炭黑厂领导班子面临的一大难题。

       2007年,时任炭黑车间副主任的亓建设通过考察,自主联系,主动请缨带领工艺、设备、仪表、质检等专业人员一同外出“学习取经”,以确保开车顺利进行。

       通过一段时间的高强度学习和充分调研、准备,炭黑开车终于提上了议事日程,炭黑人信心满怀、卯足劲头全力投身开车中。然而,在开车过程中遇到的难题依然接踵而至:滤袋烧坏、炭黑自燃、系统冒烟、跳车停车……尤其是炭黑风送系统电机配置问题,导致风送系统无法正常运行,长周期开车成了“空中楼阁”。

       困难面前,炭黑人没有退缩,迎面挑战。亓建设与相关技术人员三番五次向电气专业技术人员讨教,向领导班子建议将风机电机的软启动进行改造,将原110KW的电机更换为132KW。这项技术改造,改变了炭黑系统开车不正常的局面,炭黑生产达到了稳定长周期生产运行,实现了炭黑生产的重大跨越,并成为炭黑发展的一个重要历史节点。


干群齐心扫除“拦路虎”


       创业难,守业更难。炭黑系统终于开车生产,然而生产过程却并不顺利。鉴于炭黑生产特性,炭黑输送设备是没有备机的,这对炭黑厂的正常生产是一个严峻的考验。没有备机,则意味着对设备安全指数、岗位职工技能、检修质量要求更高,而且一旦设备出现问题,可能影响全系统的安全稳定生产,可以说“牵一发而动全身”。

       “起初开车那段时间,尾气锅炉、0#线、1#线、2#线四大系统的设备要么是两天一检修,要么是三天一停车,停车检修频繁,职工劳动强度大。”炭黑厂副厂长闫瑞东回忆起当年的情景,至今记忆犹新。

       令大家难忘的是,提升机的链条多次出现断开问题,导致系统停车多次。提升机停运使运行中的炭黑产品“滞留”在设备里,需要用铁锹一点一点掏出来,清理工作费时又费力,有时可能几吨产品需要清理,有时需加班加点几天几夜。

       求木之长者,必固其根本;欲流之远者,必浚其泉源。面对停车频繁的现状,炭黑厂精心摸索、外出调研,着力开展技术攻关,向问题设备开战,全力破解生产难题,保证系统稳定生产。炭黑厂先后实施了空气预热器、旋风分离器、软质风送管道、炭黑废水系统、袋滤器顶盖密封等20多项技术改造项目,有效提升了系统的安全稳定性。

       经过一系列技术改造,炭黑厂由原来的“消防灭火式”检修,迈向了计划性检修轨道,延长了设备检修周期,改变了原来三天一停车、两天一检修的尴尬局面,达到了满负荷生产条件,以往现场粉尘多等现象得到大大控制和缓解,现场环境明显改善。


突破难关找到“金钥匙”


       产品产量一直是困扰炭黑能不能放开手脚发展的原因。没有成型的理论做基础,没有固定的教材可学,没有按部就班的标准可作参考,炭黑厂干部职工只能在生产实践中摸索,总结符合生产的经验。

       炭黑产品品种繁多,原料不一,导致产品质量指标没有统一标准,炭黑系统满负荷生产更无从谈起。为使炭黑产品质量产量受控,13年来,炭黑厂历任领导干部一方面向同行业专家求教,一方面组织现场观察、摸索规律,寻找出路。

       新问题总是层出不穷,且每次解决方式均不一样。针对炭黑质量调不和的问题,专业技术人员反复查阅多年前的记录,向具有40年经验的专家探讨,想方设法寻找解决问题的“金钥匙”。大家蹲守现场,甚至半个月不回家都是常事,他们多次检查、观察数据、分析指标、专题讨论,依靠自己的智慧和力量,攻克了一个又一个难题,使炭黑产量稳步提升。

       如今,炭黑厂已基本实现了满负荷生产。“我们将继续对设备进行革新和完善,届时单月生产产量有望达到7000吨,争创历史最好水平。”炭黑厂厂长、党支部书记亓建设信心满怀。

       一路摸索,一路前进。炭黑人以非凡的智慧和百折不挠的毅力,披荆斩棘,顽强拼搏,实现了生产装置的持续优化和安全稳定生产,为公司高质量发展作出了积极贡献。